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技術(shù)改造帶來(lái)“兩降一增”


(資料圖片僅供參考)

工人日?qǐng)?bào)-中工網(wǎng)記者?彭冰 通訊員 高洪波

8月23日,記者從吉林石化化肥廠獲悉,立足技術(shù)改造,該廠成功破解第一苯乙烯裝置乙苯/苯乙烯分離塔經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“瓶頸”難題,年可創(chuàng)效近940萬(wàn)元。

乙苯/苯乙烯分離塔是第一苯乙烯裝置最重要的設(shè)備,歷經(jīng)近12年運(yùn)行,存在分離效率偏低、塔頂苯乙烯含量高的問(wèn)題,對(duì)裝置物耗和能耗均產(chǎn)生較大影響。該廠組織技術(shù)骨干攻關(guān)發(fā)現(xiàn),主要“病灶”在于該分離塔2、4、5層分布器存在設(shè)計(jì)不合理、積存聚合物等問(wèn)題。攻關(guān)團(tuán)隊(duì)“對(duì)癥下藥”,經(jīng)過(guò)充分論證,提出將分離塔2、4、5層分布器由原來(lái)的VEP型分布器改造成三級(jí)導(dǎo)板全連通槽式液體分布器,從而有效提高分離效率。

今年6月,利用第一苯乙烯裝置窗口檢修期間,該廠組織對(duì)苯乙烯/乙苯分離塔2、4、5層分布器進(jìn)行更換。工廠技術(shù)人員克服空間狹窄、高溫環(huán)境等困難,一道一道工序把關(guān)確認(rèn),經(jīng)過(guò)15天奮戰(zhàn),完成3層分布器的更換工作,全部符合質(zhì)量要求。

7月1日,第一苯乙烯裝置窗口檢修后一次開(kāi)車成功,乙苯/苯乙烯分離塔投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)72小時(shí)標(biāo)定,在100%負(fù)荷工況下,塔頂苯乙烯含量由改造前的3%降至1.8%左右,達(dá)到預(yù)期目標(biāo),乙苯/苯乙烯分離塔改造工作取得圓滿成功。

“這次改造帶來(lái)‘兩降一增’,塔頂苯乙烯含量降低1%以上,塔底蒸汽降低4.6噸每小時(shí),日增加苯乙烯產(chǎn)量7.2噸,投運(yùn)以來(lái)已創(chuàng)效近120萬(wàn)元,成為工廠提質(zhì)增效又一個(gè)‘造血點(diǎn)’?!痹搹S第一苯乙烯車間副主任李壯喜悅地說(shuō)。

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